近日,延安石油化工廠圍繞7臺壓縮機實施了增收節(jié)支活動,對112個廢舊氣閥進行了修舊利廢,使其功能修復(fù)后重新“上崗”,為該廠節(jié)約了91萬元購置費用。
該廠連續(xù)重整裝置和柴油加氫裝置有7臺往復(fù)機,為確保大型設(shè)備長周期平穩(wěn)運行,該廠在裝置大修時往往需要新購氣閥并更換,檢修費用高。今年以來,該廠成立了修舊利廢專項攻關(guān)小組,確定廢舊氣閥修復(fù)方案和項目目標。
在修舊利廢過程中,小組成員對更換后的144個氣閥進行分類,通過逐一檢查廢舊氣閥外觀是否完好、氣閥的腐蝕情況等,按照氣閥修復(fù)的相關(guān)技術(shù)規(guī)定,將氣閥分成永久報廢和可修復(fù)兩類分類保存。經(jīng)小組成員確認,其中112個氣閥屬于可修復(fù)類別。隨后,他們組織專業(yè)廠家對112個氣閥的封面進行研磨修復(fù),對氣閥易損件彈簧和閥片進行更換,最后對修復(fù)后的氣閥進行氣密性試驗以及第三方外觀檢測,驗收合格后,修復(fù)后的氣閥“復(fù)活”再上崗。
據(jù)了解,新購?fù)鶑?fù)機氣閥的費用為101.67萬元,而本次修舊利廢產(chǎn)生的修復(fù)費用僅為10.67萬元,節(jié)約了91萬元。